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工作总结

2026-04-03 工作总结 一周工作总结

2026年根据车间试用期一周工作总结。

入职这一周,说实话,比我想的累。周一早上七点半进车间,机器还没全开,空气中一股机油和铁锈混着的味道,熟悉又陌生。面试时聊的那些管理理念,这会儿全被噪音盖住了。

先说说周三那台皮带机

下午两点多,三号线操作工老张跑过来,脸都绿了:“新来的,你帮我看看,这破机器又趴窝了,上周刚保养过!”我提着工具包过去,先没动手,问他停机前有没有异响、电流表跳没跳、上一班有没有动过什么。老张说“好像没有”,语气很不耐烦。

我心里骂了一句:最怕这种“什么异常都没有就坏了”的鬼事。断电挂牌,盘了一下电机联轴器——能转,但阻力明显偏大。拆接线盒拿万用表一测:A相和C相对地绝缘都在2兆欧以上,B相只有0.3兆欧。操,受潮了或者局部短路。

拆开电机风罩,风扇叶片断了两片。这简直让人上火——散热不良导致温升过快,绝缘提前老化。换个风扇,烘干绕组,重新做绝缘处理,装回去试机,转了。前后两个小时。 M.W286.COm

但真正让我窝火的在后面。翻设备保养记录,上次保养是四个月前,项目里只有“清灰、润滑”,根本没有检查风扇叶片和绝缘电阻这一项。我当场拍了照片,晚上回去写了个简易故障排查卡,把“停机后必查风扇叶片、每月测一次绝缘电阻”写进去。第二天早会,我拉着当班三个电工,把同型号的七台电机全查了一遍,果然有两台风扇已经有裂纹了。我跟他们说:“今天咱们不背锅,但以后谁再漏查这项,别怪我不客气。”话虽然冲,但他们都服气——因为事实摆在眼前。

再说说周四的焊接参数乱象

上午质检员小王拿三块试板找我,焊道探伤合格率从85%掉到60%。我去工位上一看,四台焊机电流设得五花八门:有的180A,有的220A,有的表上200A实际焊起来飞溅特别大。我蹲在焊机旁边,拿电流钳表挨个测——两台表显和实际偏差超过15%,表显200A实测只有170A。焊工全凭手感调,根本不知道设备早就不准了。

那天下午下了雨,车间地面湿滑,我裤腿蹭了一身油。我把当班焊工叫到一起,说:“停半小时,咱们把这几台机子较一下。”有个老焊工当场就拉下脸:“我干了十五年,还要你教我怎么调电流?”我没跟他吵,直接把实测数据给他看:“刘师傅,你看这台,你设的210A实际只有178A,你技术再好也焊不透啊。”他不吭声了。

我们用标准试块和电流表把每台焊机的“表显—实际”对照表贴在机身侧面,又重新梳理了工艺卡:Q345B、1.2mm焊丝、平焊位置,电流200-220A,电压24-26V。我还在每台焊机旁边放了个参数确认本,换班必须签字。老刘那组一开始根本不签,我就每天早会前拿着本子念名字,念了三天,没人再敢不签。周五下午抽检,合格率回到82%。为什么没回到85%?我后来又查了,有两盘焊丝受潮了,烘干后应该还能再提一点。这个事我记下了,下周得把焊材保管规范也捋一遍。

带人这件事,这一周也硬着头皮做了

周三晚上,我留下小刘——一个去年才来的电工,让他把换下来的断裂风扇叶片用放大镜看断口。我告诉他:“这叫疲劳断口,裂纹源在这儿,扩展区在这儿。以后你查电机,先看这个。”他看了十分钟,抬头说:“哥,我以前从来没注意过。”我说:“不是你笨,是没人教你。”

周四标定焊机时,我让两个年轻焊工轮流操作电流表,每人测三台,数据写下来再跟我对。他们一开始手忙脚乱,后来慢慢稳了。我说:“你们以后谁再说‘我凭经验’,我就把这本数据拍他脸上。”

也有搞砸的地方

周三处理电机故障时,我光顾着拆装,忘了第一时间通知调度室。结果班长以为要停产半天,差点启动应急预案。事后调度老周拍着桌子骂我:“你一个试用期的,能不能先把规矩学会?”我没辩解,当天就把车间应急联络流程抄了三遍贴在自己工具箱里。

还有一件事让我特别难受。周四推参数确认本,有个焊工当着我的面把本子扔到一边,说“搞这些形式有什么用”。我当时差点发火,忍住了。后来找他单独聊,才知道他嫌写字麻烦——他文化不高,写几个字要半天。我第二天就改了格式,把确认项改成打钩和填数字,他再没扔过。这个教训比修好十台机器都值:你以为别人在对抗你,其实只是你的方案不适合他。

一周下来,最大的体会就一句:在车间里,别急着证明自己多厉害,先把那些没人愿意碰的烂账理清楚,把那些你看不惯但别人已经麻木的漏洞补上,比什么都管用。下周我打算把焊机电流表全部校验一遍——已经查了,备件库里有电位器,不用等采购。另外,这周遇到的三个故障案例我已经整理成手写卡片,挂在工具柜里,谁想看谁拿。新来的员工,至少不会像我一样两眼一抹黑。

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